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| 2025年, 第42卷, 第1期 刊出日期:2025-02-25 |
上一期
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天然气液化BOG提氦和冷能回收利用方案及经济性分析
任金平,芦娅妮,杨艳艳,海明莲,陈 兵,于春柳,张 琪
2025 (1):
1-5.
DOI: 10.3969/j.issn.1005-8168.2025.01.001
摘要
(
108 )
液化天然气(LNG)生产和存储过程中会产生大量蒸发气(BOG),该BOG除蕴含了相当可观的冷能外还属于富氦天然气,具有较大的开发利用价值。文中以鄂尔多斯盆地气田某年产20万tLNG工厂为例,在分析原料天然气、净化天然气、BOG组分及处理工艺的基础上,设计BOG提氦和冷能回收利用工艺流程,并计算投资费用和经济效益。结果显示,在LNG厂建设BOG提氦和冷能回收装置具有很好的经济效益,企业氦气销售可实现年均利润3368.34万元,年回收冷能118.28万kW·h,按电价估算可为企业节约成本49.68万元。
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烯烃裂解产物精制系统的再生与孔板设计
张泽忠,赵成阳,刘华东,王佳琨
2025 (1):
6-8,12.
DOI: 10.3969/j.issn.1005-8168.2025.01.002
摘要
(
113 )
乙烯装置、催化裂化装置和甲醇制烯烃装置都会副产相当数量的C4-C8烯烃馏分。利用这些较低附加值的副产品,通过烯烃催化裂解手段生产乙烯/丙烯,可以提高生产企业的经济效益。原料C4-C8烯烃馏分中一般含有氧化物、S、H2O等杂质,在催化裂解过程中,产生的杂质并不多。为得到聚合级乙烯及丙烯产品,需配套设置精制吸附系统,脱除原料带入系统的杂质。文章介绍了精制系统的再生操作过程及相关孔板的设计计算。
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渣油加氢开停工退油流程选择
李国瑞, 王帅立,李明东,李 楠
2025 (1):
9-12.
DOI: 10.3969/j.issn.1005-8168.2025.01.003
摘要
(
163 )
固定床渣油加氢装置由于受原料、操作条件等影响,催化剂更换周期一般是1-2年,无法与炼厂3-4年的检修周期匹配。渣油加氢单系列换剂开停工期间,部分含气体的油品退到罐区,造成环境污染并带来安全隐患。针对此问题,通过模拟分析,对两种开停工退油脱气流程的设备选型、投资及能耗进行对比,并提出流程选择建议。
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苯乙烯抽提装置的工程化问题及解决方案
白 焱,周羽轩,朱 超
2025 (1):
22-26.
DOI: 10.3969/j.issn.1005-8168.2025.01.006
摘要
(
102 )
针对苯乙烯抽提装置工程设计和开车运行中出现的问题,通过研究分析,结合同类装置间的比较,提出针对性的设计解决方案。方案经过实际运行验证,达到了预想的效果,实现了装置稳定、长周期运行。
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乙烯裂解炉配管设计
沈 圳,张军文
2025 (1):
54-58.
DOI: 10.3969/j.issn.1005-8168.2025.01.013
摘要
(
100 )
介绍了乙烯装置裂解炉单元框架与炉前管廊配管布置的一些新模式,结合国内某乙烯装置裂解炉单元20万t/a炉管设计经验和实例,从构架与管廊功能性的角度阐述了关于平台设置、阀组布置重新分配的设计过程。对裂解气大阀的管道设计及管廊跨距给出了新方案,同时从应力角度论证了此种布置方案的可行性。从平面布置角度探讨了通过缩小管廊跨距减少整个裂解炉单元占地的可行性。
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