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| 2024年, 第36卷, 第4期 刊出日期:2024-12-25 |
上一期
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试论裂解汽油加氢-苯乙烯抽提装置联合优化设计
白 焱, 朱 超, 王文平
2024 (4):
1-5.
摘要
(
155 )
乙烯裂解汽油加氢和苯乙烯抽提2套装置互为上下游关系,原料产品互供,操作联系紧密。在对2套装置进行流程模拟优化和系统整合研究后,可采用分离流程联合、精馏分离热耦合、加氢反应联合和公用工程联合等措施,通过优化设计,使得裂解汽油加氢-苯乙烯抽提联合的方案,在工程上具备可行性,实现降低装置投资,节约能耗,提高装置经济效益和竞争力的目标。
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裂解原料评价系统应用
宋志琪, 张 乐, 许宏伟, 左永光, 刘 坡
2024 (4):
6-10.
摘要
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117 )
近年来,某石化公司研究院与基层生产单位采用信息化手段,建立裂解原料评价数据库系统,将裂解原料评价数据统一纳入数据库系统进行科学有效的管理,使数据的分类归档管理、调用及分析工作常态化、系统化、专业化,高效利用评价数据,从而在原料采购、混炼、加工、生产方案优化等工作中发挥作用。
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工艺水汽提塔在线检修的探索与实践
张 磊, 薛新超, 李中华, 吕小刚, 倪 涌
2024 (4):
11-14.
摘要
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118 )
某石化公司220 kt/a乙烯装置的工艺水汽提塔在运行末期暴露出填料堵塞、不畅的问题。通过增加工艺水汽提塔的液位计、增加该系统的排垢频次和注入分散剂等措施进行优化操作,以期解决或缓解工艺水汽提塔填料层堵塞问题。通过对工艺水汽提塔在线隔离、抢修,解决了工艺水系统的运行瓶颈。
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Python编程在分析处理乙烯装置实时数据中的应用
黄心远
2024 (4):
15-20.
摘要
(
110 )
中国石化某乙烯装置“110万吨改扩建”后,裂解气压缩机组出现真空度下降现象。从实时数据库中导出不同时间段与凝汽器相关的实时运行参数,运用python编程语言对化工生产大数据进行分类、筛选、清洗,通过数理统计方法分析相关性并做出三维散点图;以历史数据为基准构建排汽压力的多元线性回归模型并验证准确性。
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乙烯装置“三机”汽改电蒸汽平衡方案研究
李祎然
2024 (4):
21-26.
摘要
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238 )
在全球致力于实现“碳达峰、碳中和”目标的大背景下,烯烃行业面临着节能低碳转型的艰巨挑战。文中以国内某乙烯装置为例,针对乙烯“三机”由蒸汽透平驱动改为电机驱动场景,提供了3种蒸汽平衡方案,与传统蒸汽平衡方案进行对比并深入分析了每个方案的能耗情况以及各自的优势与劣势。研究发现,在乙烯装置中,乙烯“三机”汽改电在一定程度上能够降低能源消耗,结合绿色电力供应手段来减少碳排放是切实可行的,为烯烃行业以及类似的高耗能行业提供了清洁能源转型的参考和改造模板,是实现节能减排和绿色发展的“双碳”目标的可行思路。
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裂解气压缩机轴瓦温度高的原因分析及处理
周家成
2024 (4):
44-47.
摘要
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103 )
在某1 200 kt/a乙烯装置裂解气压缩机出厂性能验收时,低压缸、中压缸的径向轴瓦温度出现超过性能考核指标值情况,造成这种情况的原因可能是轴瓦与轴出现异常摩擦引起的,也可能是有润滑油量供应不足造成散热效果差引起的。轴瓦温度过高会造成润滑油产生热降解形成软性污染物在轴瓦和轴的表面沉积,形成碳化、油泥甚至漆膜等现象,降低润滑油的润滑、降温效果,加快轴瓦磨损,严重影响裂解气压缩机长周期运行。而裂解气压缩机是乙烯装置关键核心设备之一,其稳定运行时间直接决定着乙烯装置的“安稳长满优”运行目标,因此对轴瓦温度高的原因必须进行全面科学的分析,制定处理方案来消除轴瓦温度高的现象,满足压缩机机械试车验收标准。
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裂解炉炉管智能检测技术的应用评述
杨 池, 薛 苗, 石天天, 徐兆庆, 张明昊
2024 (4):
57-60.
摘要
(
133 )
深入研究了裂解炉管的渗碳失效机制与检测原理,介绍了一种全新的渗碳智能检测系统。该系统可快速实现炉管全域的渗碳检测和分析,提升设备管理和维护的效率,增强工业生产的可持续性和安全性。该系统在某石化公司乙烯装置裂解炉的应用中,检测数据清晰的表明炉管的渗碳程度受到多方面的影响,不仅包括燃烧器温度场,还包括炉管内部介质的绕流效应。每个炉管的渗碳3D数据,为炉管更换提供了明确的指导。该渗碳智能检测系统可帮助降低运行风险、优化工艺参数、精准更换炉管,提高企业经济效益。
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乙烯装置裂解炉进料流量计安装方式改造研究
王杰亮, 佘兴金, 胡 鹏
2024 (4):
61-64.
摘要
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101 )
部分乙烯工艺包设计中,乙烯装置裂解炉进料是将气相原料和稀释蒸汽按一定比例混合,由于进料流量中含有一定比例的蒸汽,在实际测量过程中极易发生测量介质冷凝,造成测量介质存在相态不稳定,进而导致流量测量出现偏差大或波动大的情况。裂解炉进料流量测量不准则将导致裂解炉进料无法投用自控控制,使工艺人员DCS操作画面监控工作强度大幅增加,从而无法兼顾裂解炉的正常控制,造成裂解炉运行周期短,频繁切换裂解炉,进而影响企业生产效益。通过优化和改进裂解炉进料流量计安装方式可有效保证仪表测量的稳定性和准确性,解决测量仪表测量失真的问题,降低工艺人员操作画面监控强度及仪表人员维护强度,满足裂解炉长周期运行。
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